1.故障現(xiàn)象
1臺(tái)配置了超起裝置的LR1400/1型履帶起重機(jī),經(jīng)多年使用后進(jìn)行超起吊裝時(shí),其超起裝置單側(cè)超起缸出現(xiàn)活塞桿收縮故障,無法進(jìn)行超起吊裝。維修技術(shù)人員對(duì)該超起缸油路進(jìn)行仔細(xì)排查,并測試管路壓力后,確定是超起缸出現(xiàn)故障。維修人員在修理車間將該超起缸拆下后檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)其封頭螺紋已經(jīng)咬扣,不能按照常規(guī)方法進(jìn)行拆解。
2.制定并實(shí)施修復(fù)方案
該超起缸為德國利勃海爾1999年12月生產(chǎn)的雙作用活塞缸,其內(nèi)徑為250mm,活塞桿直徑為80mm,采用斯特封組合密封圈及O形密封圈。由于該超起缸不能按照常規(guī)方法進(jìn)行拆解,若繼續(xù)拆解,不僅封頭難以取出,還極易造成整只超起缸報(bào)廢。若從廠家訂購新超起缸,交貨期在3個(gè)月以上,且成本過大。為此,研究決定組織技術(shù)人員自行修復(fù),并制定出修復(fù)方案。制定并實(shí)施的該超起缸修復(fù)方案如下所述。
(1)準(zhǔn)備工作
制作大型超起缸拆裝工作臺(tái),用于固定超起缸;制作超起缸封頭安裝扳手,以便安裝封頭;制作超起缸清洗工具,用于清洗缸筒內(nèi)部;制作密封件安裝工具,以便安裝密封件。
(2)加工封頭
聯(lián)系機(jī)加工廠家,使用車床車削損壞的封頭并將其殘留部分取出,測繪并確定封頭與缸筒接合部位尺寸。封頭采用40Cr材質(zhì),鍛造后調(diào)質(zhì)處理,再按照測繪并確定的結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行機(jī)加工,其中封頭與缸筒配合的螺紋尺寸由原來的M258×2.0改為M257×2.0;缸筒內(nèi)損壞的螺紋用J507型焊條補(bǔ)焊后重新加工,螺紋尺寸亦由原來的M258×2.0改為M257×2.0。缸筒及封頭加工尺寸如圖1所示。
(3)活塞加工修復(fù)
改進(jìn)活塞外徑部位的密封圈,由使用Y型密封,改為使用原廠修理包中的斯特封組合密封圈,油封槽尺寸由原來槽底直徑230mm、槽寬13mm,改為槽底直徑230mm,槽寬7.8mm,其他密封件均采用原廠修理包中的密封件。活塞經(jīng)補(bǔ)焊堆平后,重新車制油封槽,其尺寸如圖2所示。
(4)校核螺紋強(qiáng)度
按照超起缸使用工況及液壓回路原理圖,計(jì)算出單只超起缸承受最大載荷為250t,以材質(zhì)為40Cr鋼、螺紋尺寸為M257×2.0、缸筒車削螺紋為28圈、缸筒與封頭旋合圈數(shù)為20圈校核該螺紋強(qiáng)度。依據(jù)《機(jī)械設(shè)計(jì)》第四版及《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》第四版內(nèi)容,經(jīng)計(jì)算得出該螺紋抗拉強(qiáng)度為980MPa,屈服強(qiáng)度為,785MPa、許用拉應(yīng)力為261.7MPa,許用擠壓應(yīng)力為261.7MPa,許用剪切應(yīng)力為157.02MPa,許用彎曲應(yīng)力為261.7MPa,安全系數(shù)S為3。以上各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)值均滿足超起缸使用要求。
(5)性能試驗(yàn)
我們依據(jù)GB/T15622-2005《液壓缸試驗(yàn)方法》,對(duì)修復(fù)后的超起缸進(jìn)行性能試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,該超起缸啟動(dòng)壓力、耐壓、緩沖、負(fù)載效率、高溫試驗(yàn)均正常;超起缸外表無泄漏;活塞桿伸出后行程變量為1.2mm/h,屬于合格范圍。修復(fù)后的超起缸,其各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)值完全符合說明書要求。
3.修復(fù)效果
將修復(fù)后的超起缸進(jìn)行外表清理、噴涂后裝復(fù),重新投入使用。本次LR1400-1型履帶起重機(jī)超起缸修復(fù)工作僅用7天,節(jié)省了大量時(shí)間和成本,創(chuàng)造出可觀的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)為以后同類型液壓缸修復(fù)提供了經(jīng)驗(yàn)。
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