1、故障分析:
電磁鐵推桿行程小的常見(jiàn)原因有:
a.電磁鐵腔內(nèi)有空氣或油量不足;
b.補(bǔ)償行程超過(guò)型號(hào)規(guī)定值;
c.線圈斷路或兩端電壓低;
d.電磁鐵損壞等。
在故障現(xiàn)場(chǎng),我們對(duì)列舉的常見(jiàn)原因由簡(jiǎn)單到復(fù)雜逐一進(jìn)行了分析。首先給電磁鐵加油、排放空氣,故障仍然存在。檢查補(bǔ)償行程,推桿上端與上蓋僅相距15mm,原因2也可否定。通電后用萬(wàn)用表測(cè)量硅整流器兩電壓,輸入電壓為380V,輸出端電壓為340V,完全正常。采用一臺(tái)新的電磁鐵接入硅整流器輸出端,出現(xiàn)了同樣的故障現(xiàn)象,說(shuō)明電磁鐵本身并沒(méi)損壞。究竟是什么原因產(chǎn)生了故障?圖1是電磁鐵電源裝置——硅整流器的電氣原理圖。我們對(duì)其工作原理進(jìn)行了分析。當(dāng)交流380V 電壓加入輸入端時(shí),KM 動(dòng)作常開(kāi)觸頭閉合,使電路接通,KA常閉觸頭將經(jīng)濟(jì)電阻R短接,在輸出端得到近似340V的直流電壓作為電磁鐵的吸臺(tái)電壓。當(dāng)輸出端接有電磁鐵時(shí),就有電流流過(guò)電磁鐵線圈。由于線圈是一個(gè)大電感負(fù)載,直流電流需要一個(gè)過(guò)渡過(guò)程才能達(dá)到穩(wěn)態(tài)值。當(dāng)電流上升到電磁鐵吸合電流IM時(shí),電磁鐵吸合,推桿上升,完成制動(dòng)器架的松閘過(guò)程。電流繼續(xù)上升到電流繼電器KA 的動(dòng)作整定電流IS時(shí),繼電器動(dòng)作,其常閉觸頭將經(jīng)濟(jì)電阻R接入電路,輸出電壓即降至電磁鐵的吸持電壓。
圖1 硅整流器電氣原理圖
反復(fù)接通和斷開(kāi)電源,觀察硅整流器上電流繼電器動(dòng)作時(shí)間和推桿動(dòng)作時(shí)間,發(fā)現(xiàn)推桿上升10mm左右時(shí)電磁鐵尚未吸合,而電流繼電器就動(dòng)作了,過(guò)早地將經(jīng)濟(jì)電阻R接入電路。這說(shuō)明電流繼電器的整定電流IJ小于電磁鐵吸合電流IM。因而電流繼電器常閉觸頭在電磁鐵沒(méi)有吸之前就動(dòng)作,使推桿不能上升到正常位置,制動(dòng)器也就不能松閘。
2、解決措施
對(duì)硅整流器上的電流繼電器調(diào)整動(dòng)作時(shí)間,使其常閉觸頭動(dòng)作時(shí)間比電磁鐵吸合時(shí)間滯后約0.5s,之后接入經(jīng)濟(jì)電阻R。通過(guò)對(duì)故障原因分析及處理,現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)操作,YDWZ-400/100JA制動(dòng)器松閘上閘正常,故障得以排除。使用證明,故障處理效果好。
對(duì)于有類(lèi)似故障現(xiàn)象的起重機(jī)制動(dòng)器,不要隨意更換液壓電磁鐵,以免造成浪費(fèi)。